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全自動煤粉取樣器

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全自動煤粉取樣器
全自動煤粉取樣器

  全自動煤粉取樣器

研發(fā)背景及現(xiàn)狀

煤粉細度是火電廠鍋爐運行中嚴格控制的一項指標,也是優(yōu)化燃燒、提高鍋爐運行經(jīng)濟性的重要參數(shù)。為使電站鍋爐燃用合格的煤粉,獲得較高的燃燒效率,使鍋爐在安全、經(jīng)濟的狀態(tài)下運行,必須對煤粉細度進行定期監(jiān)測。電廠應用的制粉系統(tǒng)可分為中間貯倉式和直吹式系統(tǒng)。對于中間貯倉式制粉系統(tǒng),煤粉取樣比較方便,可以對煤粉進行定期監(jiān)測,而直吹式制粉系統(tǒng)由于系統(tǒng)處于正壓狀態(tài),煤粉取樣比較困難,一般難以做到定期取樣。

目前國內(nèi)主力火電機組與新建火電機組基本上都是采用直吹式制粉系統(tǒng),解決煤粉取樣問題的主要方式是:
        由專門的測試單位做實驗
        采用手動煤粉取樣器

存在的問題--手動煤粉取樣器

手動煤粉取樣器,人工操作推進裝置,無法確保取樣槍按等圓環(huán)曲線變速行進;取樣過程不能根據(jù)一次風管
中壓力的變化隨時調(diào)整取樣壓力,無法實現(xiàn)真正意義的等速取樣;操作存在隨意性,人為因素對取樣結果、
設備的正常運轉影響較大;其人為因素對取樣效果的影響不僅無法避免,同時操作相對復雜,很難做到定時
或隨時取樣;操作規(guī)程復雜,導致一些必要的操作被遺漏,如調(diào)壓、吹掃、退槍等。

手動取樣器存在的最大問題是:取樣結果缺乏一致性與代表性,使設備失去了安裝的意義。

解決思路 --全自動煤粉取樣器

       全自動煤粉取樣器,推進裝置實行全自動操作,按等圓環(huán)曲線變速行進;取樣過程根據(jù)一次風管
中壓力的變化隨時調(diào)整取樣壓力,實現(xiàn)等速取樣;徹底解決火電廠直吹式制粉系統(tǒng)的煤粉取樣問題;避免人
為因素對取樣結果的影響;操作方便,易于維護,做到定時或隨
時取樣;使煤粉取樣結果更具代表性;有效提高經(jīng)濟效益。

設備構成

取樣系統(tǒng)、電動執(zhí)行機構、調(diào)節(jié)控制單元、位置檢測單元、顯示操作單元

取樣準備

利用壓縮空氣進行程序吹掃,確保取樣槍、分離器、乏氣管等管道及傳壓管暢通。

取樣開始

根據(jù)等速取樣原理,取樣槍在電動執(zhí)行機構的帶動下貫穿煤粉管道取樣截面的整個直徑,按照等圓環(huán)面積法進行連續(xù)取樣。同時,實時測量煤粉管道內(nèi)氣流的靜壓P1、與取樣槍內(nèi)取樣氣流的靜壓P2,經(jīng)過自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)對P1、P2進行比較。當P1、P2靜壓差超過±10Pa時,通過調(diào)節(jié)閥調(diào)整負壓發(fā)生器的進氣流量,從而改變P2的壓力,確保取樣槍內(nèi)的壓力P2與煤粉管道內(nèi)的壓力P1的靜壓差在±10Pa以內(nèi),實現(xiàn)等速取樣。當風粉混合物進入取樣器后,通過旋風分離器實現(xiàn)風粉混合物自動分離,煤粉留在了取樣瓶內(nèi),乏氣通過乏氣管排回一次風管

取樣結束 

再次利用壓縮空氣進行程序吹掃,自動收回取樣槍,有效提高取樣槍的使用壽命。

此時可將取樣瓶取下,完成一次取樣過程。系統(tǒng)自動恢復到初始狀態(tài)。

 特  點

全中文OLED操作界面,方便易懂
全自動控制,實現(xiàn)實時等速取樣、等圓環(huán)面積取樣、連續(xù)取樣
完全避免人為因素,取樣結果一致性好
取樣結果代表性強
徹底解決直吹式制粉系統(tǒng)的煤粉取樣問題

主要功能

采用壓縮空氣進行抽氣取樣,取樣前后自動吹掃系統(tǒng)管道,避免取樣器堵塞
采用電動調(diào)速執(zhí)行機構,在管道取樣截面內(nèi)按照等圓環(huán)面積法連續(xù)取樣,樣品更具代表性
選用微差壓變送器,自動調(diào)節(jié)取樣速度,真正實現(xiàn)等速取樣,取樣結果真實、準確
一鍵操作,實現(xiàn)完全自動取樣;可人工隨機操作或定時自動運行以及遠程操作
采用工控薄膜按鍵,最新的OLED中文顯示屏,操作直觀方便;完善的故障診斷及報警功能,在壓縮空氣的壓力低、電機過流、卡澀等情況下進行聲光報警,維護簡便

全密封一體化設計,鋼梁構架結構緊湊簡單,維護工作量少